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選煤廠煤泥系統(tǒng)改造及經(jīng)濟(jì)效益分析

發(fā)布時(shí)間小圖標(biāo)發(fā)布時(shí)間:2015-07-14 10:06:51 更新時(shí)間小圖標(biāo)更新時(shí)間:2021-05-24 10:06:51 作者小圖標(biāo)作者:紅星機(jī)器

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新聞要點(diǎn)

某選煤廠采用重介質(zhì)選煤方法,年處理原煤240萬(wàn)t,日處理原煤7272.7t,小時(shí)處理原煤454.5t,設(shè)計(jì)工作制度為每年工作330d,每天兩班生產(chǎn),一班檢修,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間為每天16h。原煤全入洗,塊煤(200-13mm)采用重介質(zhì)淺槽分選機(jī)分選,末煤(13-1.0mm)采用兩產(chǎn)品重介旋流器分選,煤泥(1.0-0.25mm)采用壓濾機(jī)回收。

一、煤泥系統(tǒng)存在問(wèn)題

該選煤廠開(kāi)始聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn),隨著入洗原煤質(zhì)量的不斷變化,洗煤工藝系統(tǒng)出現(xiàn)了不少問(wèn)題,在選煤廠原煤篩分試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,對(duì)全煤入洗工藝進(jìn)行了分析。

選煤生產(chǎn)線(xiàn)

(1)該礦末原煤實(shí)際產(chǎn)率約為70%,而選煤廠設(shè)計(jì)末原煤占原煤產(chǎn)率的50.94%,超出了選煤廠末原煤實(shí)際處理能力。

(2)該礦實(shí)際生產(chǎn)中煤泥總產(chǎn)率約為17%,其中煤泥壓濾需要產(chǎn)率約為12%,而選煤廠設(shè)計(jì)煤泥產(chǎn)率為14.82%,其中煤泥壓濾處產(chǎn)率為6.53%,因此實(shí)際每天有一半煤泥未經(jīng)壓濾機(jī)壓濾處理,沉積至濃縮池。

二、煤泥系統(tǒng)改造的必要性

該礦原煤煤質(zhì)較差,灰分較高,為28.5%,發(fā)熱量較低,為18.6kJ/kg,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足。近年來(lái),隨著能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、煤炭市場(chǎng)低迷、電煤量下降等實(shí)際情況,用戶(hù)對(duì)煤質(zhì)的要求更高。因此,對(duì)全煤進(jìn)行洗選加工,以達(dá)到排矸、降灰、提高發(fā)熱量和環(huán)境保護(hù)的目的是必要的。

為滿(mǎn)足用戶(hù)市場(chǎng)需求,適應(yīng)生產(chǎn)的需要,保證末煤全部入洗,對(duì)煤泥工藝系統(tǒng)進(jìn)行改造,提高煤炭質(zhì)量,促進(jìn)銷(xiāo)售,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

三、煤泥系統(tǒng)改造方案

1、改造目的

經(jīng)對(duì)選煤廠煤泥工藝系統(tǒng)改造,提高粗煤泥不進(jìn)入濃縮池的回收產(chǎn)率,降低細(xì)煤泥進(jìn)入濃縮池的產(chǎn)率,減輕煤泥壓濾壓力,實(shí)現(xiàn)煤泥系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn),達(dá)到原煤全部入洗的目的。

2、改造方案

(1)原煤泥處理工藝

在選煤廠初步設(shè)計(jì)中,1.0mm以下的末煤全進(jìn)入煤泥水處理系統(tǒng),煤泥經(jīng)旋流器濃縮后經(jīng)0.5mm弧形篩過(guò)濾,即大于0.5mm的顆粒不進(jìn)入濃縮池經(jīng)離心機(jī)脫水分離出去,小于0.5mm的顆粒進(jìn)入濃縮池,經(jīng)壓濾機(jī)壓濾處理分離出來(lái)。

(2)原煤篩分試驗(yàn)分析

通過(guò)對(duì)原煤取樣,并進(jìn)行(-1mm級(jí))篩分試驗(yàn)。根據(jù)煤礦原煤(-1mm級(jí))篩分試驗(yàn)結(jié)果,若篩孔定為0.25mm,則可增加32.04%的篩上物進(jìn)行回收,即減少32.04%進(jìn)入濃縮池的煤泥量,從而減輕了濃縮池、壓濾機(jī)等的工作量,保證煤泥處理系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

(3)改造方案

根據(jù)選煤廠實(shí)際情況,結(jié)合我國(guó)部分選煤廠成功的經(jīng)驗(yàn),經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究論證,高頻篩具有處理能力大、篩孔孔徑?。?.25mm),分級(jí)、脫水效果好,改造費(fèi)用較低,工期短等特點(diǎn),是相對(duì)可行的改造方案。即拆除現(xiàn)有2臺(tái)螺旋分選機(jī)更換為2臺(tái)高頻篩,達(dá)到末煤全部入洗的目的。

(4)改造工藝

改造后煤泥處理工藝流程可以看出系統(tǒng)改造后對(duì)0.5~0.25mm粒級(jí)的煤泥回收,一方面可以減少進(jìn)入濃縮池的煤泥量,另一方面在綜合分析市場(chǎng)需求及確保煤質(zhì)的情況下,可考慮將多回收的煤泥進(jìn)行銷(xiāo)售。

(5)改造內(nèi)容

設(shè)備選型:根據(jù)選煤廠實(shí)際生產(chǎn)能力,煤泥量約占原煤的17%,按原煤產(chǎn)量7000t,每天生產(chǎn)16h計(jì)算,要求最小處理量為74.38t/h,故高頻篩主要選型參數(shù)如下:入料粒度不大于5mm,篩孔尺寸0.25-1mm,處理能力40-50t/h,電動(dòng)機(jī)功率2×5.5kW。

改造內(nèi)容:拆除原來(lái)的2臺(tái)螺旋分選機(jī)及原管路、溜槽,安裝2臺(tái)高頻篩及溜槽、支撐底座、電纜等配套工程,運(yùn)行調(diào)試,工程驗(yàn)收。

四、經(jīng)濟(jì)效益分析

若按選煤廠每天洗選6000t原煤,根據(jù)選煤廠煤泥(-1mm級(jí))篩分試驗(yàn)結(jié)果,煤泥中可多回收32.04%的細(xì)粒度產(chǎn)品,即每天可多產(chǎn)生240t粗煤泥,經(jīng)分級(jí)、脫水后,綜合灰分約為25.67%,屬中灰煤,能夠滿(mǎn)足用戶(hù)要求。按末精煤420元/t、煤泥80元/t計(jì)算,每年可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益2692.8萬(wàn)元。

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該項(xiàng)目的實(shí)施,實(shí)現(xiàn)了煤泥系統(tǒng)的正常運(yùn)行,降低了細(xì)煤泥產(chǎn)量,提高了粗煤泥回收產(chǎn)率,達(dá)到了煤炭生產(chǎn)、洗選加工的可持續(xù)發(fā)展,并具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。另外,高頻篩在煤礦選煤廠煤泥回收系統(tǒng)中的成功應(yīng)用,對(duì)選煤廠設(shè)計(jì)和工藝系統(tǒng)改造具有理論與實(shí)踐指導(dǎo)意義。

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